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產品分類 / PRODUCT
更新時間:2026-03-09
瀏覽次數:34某冶金企業,其熱軋鋼機輥道設備(工作溫度120℃)采用傳統偶合器,存在高溫環境下密封件易老化泄漏、扭矩效率低(<80%)、頻繁過載導致電機燒毀等問題,輥道故障率高達15%,影響軋鋼生產線的連續運行。
該企業采用升級耐熱鋼材質的29CCKRB D=100偶合器,適配軋鋼機輥道電機(55 kW)傳動系統。實際應用中,耐熱鋼殼體耐受高溫環境,FKM氟橡膠密封件無老化泄漏現象,密封壽命從3個月延長至2年;雙充液腔結構使扭矩傳遞效率提升至92%,電機能耗降低12%,每年節約電費約4萬元;過載保護機構有效防止鋼坯卡阻導致的電機過載燒毀,輥道故障率從15%降至0.5%,軋鋼生產線連續運行時間從20小時提升至72小時,產能提升20%。此外,防爆版本適配軋鋼車間易燃易爆環境,符合安全規范要求,未發生一起安全事故。目前該偶合器已應用于該企業10條軋鋼生產線,成為輥道傳動的核心設備。
某港口企業,其集裝箱起重機起升機構(額定起重量40 t)采用傳統偶合器,存在頻繁換向導致葉輪反轉沖擊損壞、啟動沖擊大導致鋼絲繩磨損快、散熱差需強制風冷等問題,偶合器維護周期僅6個月,鋼絲繩更換頻率每季度1次,運營成本高。
該企業選用29CCKRB D=100偶合器,配備防逆轉機構,適配起重機起升機構動力傳動。實際應用中,防逆轉機構杜絕了葉輪反轉沖擊,偶合器維護周期延長至3年,維護成本降低80%;雙充液腔結構使啟動沖擊降低40%,鋼絲繩磨損量減少50%,更換周期從每季度1次延長至每年1次,每年節約鋼絲繩成本約8萬元;無需強制風冷,散熱效率滿足24小時連續作業需求,每年節約風機能耗約2萬元。此外,可調充液量設計可精準控制起升速度,集裝箱起升平穩性提升,貨物損壞率從1%降至0.1%。目前該偶合器已在該港口20臺集裝箱起重機應用,設備出勤率提升至98%沈陽漢達森yyds吳亞男。